由表4可知,隨著活化劑301P用量增加,織物的白度和毛效變化不大,強(qiáng)力有所下降?;罨瘎?/span>301P在堿性條件下,對(duì)織物中的棉籽殼、果膠物質(zhì)、含氮物質(zhì)及蠟狀物質(zhì)等有一定的去除作用,使織物的吸水性增強(qiáng),因而白度和毛效提高。綜合考慮,取活化劑301P用量8~10 g/L為宜。
(3)NaOH用量
NaOH用量對(duì)漂白效果及強(qiáng)力的影響如表5所示。處理?xiàng)l件為:活化劑301P 8 g/L,H2O2 16 g/L,NaOH 0.5—3.5 g/L。
表5NaOH用量對(duì)漂白效果的影響
由表5知,隨著NaOH用量增加,織物的白度和毛效亦增加,強(qiáng)力逐漸降低。NaOH用量超過3 g/L時(shí),白度和毛效變化不大,但強(qiáng)力下降較多,這是因?yàn)楣ぷ饕簤A性增強(qiáng)后,雙氧水的分解速率增加,漂白效率提高,但纖維氧化的速度也加快。所以,取NaOH用量以1.5—2.5 g/L為宜。(4)優(yōu)化工藝確定
由上述試驗(yàn)可知,雙氧水漂白活化劑301P前處理的優(yōu)化工藝處方為:H202 16 g/L,活化劑301P 8g/L,NaOH 2g/L,對(duì)棉織物冷軋堆處理8 h后,織物白度為76.1,毛效為8.5 cm/30min,強(qiáng)力下降率為7.5%。
2.2大樣生產(chǎn)
在上述試驗(yàn)基礎(chǔ)上,進(jìn)行了2 000 m的大樣試生產(chǎn),并與傳統(tǒng)的冷軋堆工藝進(jìn)行比較。兩種冷軋堆工藝采用相同的冷軋堆設(shè)備和LSR 036—280型高效煮漂聯(lián)合機(jī)。
2.2.1常規(guī)冷軋堆前處理工藝
坯布→浸軋冷堆液(多浸二軋,軋余率100%)→打卷堆置20~22 h→浸軋補(bǔ)充液(多浸二軋,軋余率80%)→汽蒸(100℃×20 min)→熱水洗(95~100℃,兩格)→溫水洗(兩格)→酸洗中和(一格)→冷水洗(四格)→烘干
常規(guī)冷軋堆處方/(g/L)
冷堆浸軋液補(bǔ)充液
螯合劑2 1
精練劑L-25 10 3
NaOH(100%)40 10
雙氧水(100%)25 6
雙氧水穩(wěn)定劑20 6
2.2.2活化劑301P冷軋堆前處理工藝
坯布→浸軋冷堆液(多浸二軋,軋余率100%)→打卷堆置8 h→熱水洗(95一100℃,兩格)→溫水洗(兩格)→冷水洗(兩格)→烘干
活化劑301 P冷軋堆處方/(g/L)
螯合劑CA-60 2
精練劑L25 10
NaOH(100%)2
活化劑301P 8
雙氧水(100%)16
雙氧水穩(wěn)定劑10
從表6看出,使用活化劑301P進(jìn)行冷軋堆前處理后.織物白度和毛效基本接近常規(guī)工藝的效果,而斷裂強(qiáng)力和斷裂伸長(zhǎng)率有所提高。
表6大樣試驗(yàn)結(jié)果比較